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高壓電纜質(zhì)量差導致的故障分析

欄目 :電纜新聞資訊 發(fā)布時間 : 2015-05-15
安徽遠洋儀表電纜報價廠家: 高壓電纜 出現(xiàn)故障的分析之高壓電纜質(zhì)量差導致的故障分析,高壓電纜因為其有著特定的使用要求,生產(chǎn)過程中的各個工序都必須嚴密謹慎,很多的高壓電纜的出廠的時候就是劣質(zhì)的不合格產(chǎn)品,當使用達到一定的強度,或者使用的途中,
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安徽京儀股份報價廠家:高壓電纜出現(xiàn)故障的分析之高壓電纜質(zhì)量差導致的故障分析,高壓電纜因為其有著特定的使用要求,生產(chǎn)過程中的各個工序都必須嚴密謹慎,很多的高壓電纜的出廠的時候就是劣質(zhì)的不合格產(chǎn)品,當使用達到一定的強度,或者使用的途中,往往容易發(fā)生這樣那樣的問題,那么那些生產(chǎn)制造因素會導致高壓電纜的后期故障發(fā)生呢?

高壓電纜故障檢修人員正在檢修

由電纜制作緣由致使的電纜毛病剖析

由于如今 高壓電纜制作在原材料及機器設(shè)備方面現(xiàn)已成熟,而且電纜在出廠前要進行溝通耐壓實驗,實驗規(guī)范160kV,半小時經(jīng)過為合格(1EC60840規(guī)范要 求),所以通常電纜本體呈現(xiàn)疑問的概率對比小。經(jīng)筆者的調(diào)查了解,有了好的設(shè)備并不等于就會有好商品,確保商品質(zhì)量不僅要有好的設(shè)備(國內(nèi)如今有好幾個電 纜廠家的設(shè)備都具有國際先進水平),更需求有好的技術(shù)人員、操作人員和嚴厲的查驗控制。通常在電纜生產(chǎn)進程中簡單呈現(xiàn)的疑問有絕緣偏疼、絕緣屏蔽厚度不均 勻、絕緣內(nèi)有雜質(zhì)、表里屏蔽有突起、交聯(lián)度不均勻、電纜受潮、電纜金屬護套密封不良等,狀況對比嚴峻的可能在竣工實驗中或投運后不久即呈現(xiàn)毛病,大有些在 電纜系統(tǒng)中以缺點方式存在,對電纜長時刻安全運轉(zhuǎn)造成嚴峻危險。

事端事例:電纜本體擊穿事端。110kV電纜竣工后經(jīng)過丁 5min,1.7Uo變頻溝通耐壓實驗(其時的竣工檢驗實驗規(guī)范,后來規(guī)范改為60min,1.7Uo),但投運12h以后就發(fā)作了電纜本體擊穿事端,擊 穿狀況見圖1,經(jīng)剖析排除了敷設(shè)進程損壞和外力損壞的可能性,確以為電纜本體缺點致使擊穿,懷疑為電纜表里屏蔽有突起或雜質(zhì),在工廠和現(xiàn)場實驗時電纜絕緣 現(xiàn)已有些受損所造成的。

北京地區(qū)在履行電纜接頭前電纜質(zhì)量檢查中曾經(jīng)發(fā)現(xiàn)過電纜阻水層受潮、絕緣屏蔽外表有銅屑、鋁護套變形、絕緣偏疼、絕緣內(nèi)有雜質(zhì)、絕緣屏蔽劃傷等疑問,屢次呈現(xiàn)過因商品質(zhì)量緣由而退貨的狀況。

由電纜接頭制作致使的毛病緣由剖析

高 壓電纜接頭曾經(jīng)用繞包型、模鑄型、模塑型等類型,需求現(xiàn)場制作的工作量大,而且由于現(xiàn)場條件的約束和制作技術(shù)的緣由,絕緣帶層間不可避免地會有氣隙和雜 質(zhì),所以簡單發(fā)作疑問。如今國內(nèi)遍及選用的型式是拼裝型和預制型。拼裝型接頭的絕緣有些分為環(huán)氧樹脂絕緣筒和預制的應力錐兩有些。為了確保應力錐與環(huán)氧樹 脂絕緣筒和應力錐與電纜絕緣聯(lián)系界面有滿足的壓力,以進步聯(lián)系面允許的較高場強,規(guī)劃了一組用于壓緊應力錐的繃簧壓緊裝置。預制型接頭由賦有彈性的硅橡膠 或三元乙丙橡膠制成。接頭集改進電場散布的應力錐、導體屏蔽、絕緣屏蔽和接頭的主絕緣于一體,悉數(shù)在工廠預制成型,由過盈合作來確保聯(lián)系面的壓力;又由于 硅橡膠和三元乙丙橡膠的膨脹系數(shù)挨近且具有彈性,在運轉(zhuǎn)中當負荷改變、溫度改變致使熱脹冷縮時,能自動平衡,不會發(fā)作相對位移。

電纜接頭又分為電纜終端接頭和電纜中心接頭,不管什么接頭方式,電纜接頭毛病通常都出如今電纜絕緣屏蔽斷口處,由于這里是電應力集中的部位,因制作緣由致使電纜接頭毛病的緣由有應力錐本體制作缺點、絕緣填充劑疑問、密封圈漏油等。

事 故事例1:110kV電力電纜預制式中心接頭發(fā)作擊穿事端。電纜運轉(zhuǎn)一年,被擊穿部位是硅橡膠應力錐,見圖2。解剖發(fā)現(xiàn)應力錐本體開裂,接頭發(fā)作滑閃放電 致使擊穿,電纜外表爬電痕跡見圖3。這批中心接頭在制作進程中預擴大時曾發(fā)作過屢次應力錐決裂疑問,廠家確認是有些商品在工廠內(nèi)硫化進程中呈現(xiàn)氯原子混入 致使硅橡膠彈性降低所造成的,經(jīng)過預擴大沒有決裂的應力錐能夠確保安全運轉(zhuǎn)。該項目在2001年進行溝通耐壓實驗時又有2只接頭在實驗進程中擊穿,擊穿緣由也 是應力錐本體開裂,接頭發(fā)作滑閃放電致使更進一步擊穿,證明該公司這批商品質(zhì)量不穩(wěn)定。

事端事例2:GIS終端接頭擊穿事端。電纜運轉(zhuǎn)時刻 挨近2年,直接的擊穿點在電纜終端內(nèi)應力錐中心、半導電應力管上方37mm處,電纜線芯與應力錐間放電,應力錐和電纜上各燒出一個18mm×20mm的孔 洞,環(huán)氧套管被炸成4大塊及一些碎片。事端緣由是由于終端接頭出線桿技術(shù)要求包繞PVC帶和VDG絕緣帶,PVC帶包VDG絕緣帶外側(cè),然后泡在聚異丁烯 絕緣油內(nèi),PVC帶長時刻浸泡后松開掉落,垂入金屬應力錐內(nèi),致使電場畸變,發(fā)作局放,終究致使接頭擊穿,見圖4。福建廈門電業(yè)局利用紅外測溫監(jiān)測電纜終 端瓷套時也發(fā)現(xiàn)了因PVC帶掉落致使接頭內(nèi)電場畸變發(fā)作部分放電的狀況。

事端事例3:220kVG1S接頭擊穿事端。電纜運轉(zhuǎn)時刻7年多, 擊穿部位為應力錐上部脫離絕緣屏蔽結(jié)尾大概500px處。由于應力錐在爆炸時現(xiàn)已炸成碎片,毛病剖析對比艱難,但終端內(nèi)填充的硅油現(xiàn)已嚴峻劣化,從清亮狀 態(tài)成為黃色的塊狀油脂能夠看出終端內(nèi)發(fā)作長時刻的部分放電。發(fā)作部分放電的緣由許多,詳細緣由不明,很有可能是絕緣油自身有疑問。


本文概括性的介紹了由電纜制造原因?qū)е碌碾娎|故障分析以及由電纜接頭制造導致的故障原因分析,高壓電纜的故障原因還有很多,下次我們再一起討論這個問題。

 

 

 


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